鹰牌陶瓷 | 第134期《鹰视界》
依靠制度力量 团队主动管理 ——河源二厂原料车间“改头换面”创效益
    日前,我们来到了河源二厂的原料球磨车间,一眼望去,设备就像全新的一样呈现在我们眼前,正在运转的球磨,就像开足了马力的战车一样,在加速前进着。这里是一个陶瓷企业的原料加工车间,井然有序的设备,每个角落上都标志着区域责任人的标识牌,现场的7S管理,都给了我们耳目一新的感觉。
 
    早在2014年以前,这个原料车间刚被收购不久,由于管理不到位,车间环境相当脏乱,员工工作状态也受到影响。2014年,公司对该车间的管理团队进行调整,从此该车间发生了翻天覆地的变化。从那时开始,原料车间开始走出困境,为河源基地的生产做出了重大的贡献。2014年,该车间被评为2014年度飞跃进步奖;2015年,该车间被评为先进部门。
 
    而给这个车间带来全新变化的,离不开现在的原料车间管理团队——原料车间主任叶值生,主管朱伟良,球磨技术员梁光焕,配料技术员吴国良,喷雾塔技术员宋庆忠。
 


 
    原料车间叶主任说,他们主要是依靠着公司的制度,对员工的培训工作落到实处,班会良好的执行,每天进行巡、查、改,就能有效的避免安全事故的发生。依靠一整套制度的落实,工作高效了,产质量提升了,员工的收入自然就增加了,这样就形成了良性循环,才有了今天这样的成绩。
 
    经过对这个团队的深入采访,我们收获到以下一组数据,从中可以看出该车间近年来的重要变化。
 
    1、人员结构优化调整,2013年该车间总人数为148人,至目前为止现有人数为105人;2、2014年、2015年无重大工伤事故。3、在7S评比方面,在2014年以前该车间每个月倒数第一,但2014年至今,评比成绩经常获得7S及TPM评比前三名。4、员工收入大幅提升。5、产质量比例逐年提升,常态维持在94%以上。6、用电情况,球磨车间全部实行错峰用电,从数据上看,2015年比2014年节省电费50万元以上。7、对比2014年,球石损耗每天可省2000元以上。8、机物料方面,2015年比2014年节省70万元……
 
    正是因为依靠制度、依靠团队,河源二厂原料车间每天都在进步,在他们眼里,没有最好,只有更好。(通讯员 蓝献)



 
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“被动”变“主动”
 


 
    在河源一厂,每个清晨车间都会出现这样的场景:员工在认真地清洁着自己的工作场所。员工说,自从工厂精益生产推行之后,大家从原来的被动搞卫生,慢慢转变为现在的主动搞清洁,想让自己有一个好的工作环境。每天这么长时间在工作岗位上,鹰牌就像是家一样了。
       
    正是每个员工的这份热情,才把鹰牌这个大家庭的成绩做得越来越好。 (通讯员 李超锋)
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